2月8日中午11:30化學人員接到主控指令,告知2號機組(核取樣系統(tǒng))REN081、082、010MG數(shù)據(jù)上升較快,同時主控室出現(xiàn)SIT100AA報警,化學人員判斷凝汽器發(fā)生海水泄漏,要求立即投運ATE全流量凈化,同時立即安排化學人員到現(xiàn)場取樣確認。由于在ATE全流量處理前漏人的海水直接進人SG,經(jīng)過濃縮,導致SG水質(zhì)短時間惡化,水質(zhì)達到技術規(guī)范4區(qū)。經(jīng)過取樣確認凝汽器B2發(fā)生鈦管泄漏,通過ATE全流量凈化和隔離B2側(cè)海水后水質(zhì)好轉(zhuǎn)。經(jīng)過機械人員查漏、堵管,與2月10日解除B2海水隔離,恢復運行。
在對此次事故進行分析之后,認為漏點還是存在,可能是B1/C1都漏,因此決定停止2CRF002P0(循環(huán)水系統(tǒng)),用于終止
鈦管的泄漏。但是在停泵之后,S.G.的水質(zhì)雖然有所好轉(zhuǎn),但是分析認為可能是ATE的進化功能導致的結(jié)果,此時B1的電導率在5.0左右,為驗證漏點是否隔離,降低ATE的流量,在降低ATE的流量之后的半小時,S.G.的水質(zhì)迅速進人到五區(qū)。此時經(jīng)過分析B1的水質(zhì)很差。秦山地區(qū)杭州灣的泥沙問題,加上進口的這批鈦管曾經(jīng)發(fā)生較大的質(zhì)量問題,
鈦管破損可能是秦山二期今后不可避免的常見故障。6.3.5由于機組停機停堆等對凝汽器沖擊也較大,可能鈦管薄弱處在此時易發(fā)生破口,也可能原來被泥沙堵住的小孔經(jīng)過沖擊后擴大或者重新裸露出來。因此,操縱員應關注SG水質(zhì)變化及化學相關報警,發(fā)現(xiàn)異常及時通知化學人員。
為防止放射性裂變產(chǎn)物釋放到環(huán)境,核電廠設有三道屏障:燃料包殼、一回路系統(tǒng)和安全殼(包括廢物處理系統(tǒng)),水化學主要影響前兩道屏障。而二回路水質(zhì)對屬于第二道屏障的蒸汽發(fā)生器的完整性有重大影響。目前世界上運行的近500座核電站里,由于二回路水質(zhì)控制不善引起的耗蝕、點蝕、凹陷和晶間腐蝕等嚴重問題導致許多核電站的蒸汽發(fā)生器失效,因此,我們對二次側(cè)的水質(zhì)必須要求很嚴。而二回路一旦凝汽器的鈦管有泄漏,海水就會漏人二回路,由于海水里含有較多的鹽分,它們將對蒸汽發(fā)生器產(chǎn)生嚴重危害。一旦發(fā)生蒸汽發(fā)生器傳熱管泄漏,將導致一回路有放射性的水泄漏到二回路,將第三道屏障(安全殼)旁通,從而可能污染環(huán)境。而當前機組運行時化學監(jiān)測得出結(jié)果二回路水質(zhì)較差,所以現(xiàn)在ATE(凝結(jié)水精處理系統(tǒng))全流量投人,即使如此,水質(zhì)仍不理想,陽離子電導率還大于2%,這樣也無法滿足技術規(guī)范對SG(蒸汽發(fā)生器)水質(zhì)的要求。凝汽器一側(cè)隔離之后,將凝汽器出水口水室管板清理干凈,為增加進水側(cè)破損鈦管處負壓而便于被維修人員檢測出漏點,將其回水側(cè)鈦管出口用保鮮膜全部密封,然后維修人員在循環(huán)水進水側(cè)對5800根鈦管及其脹口逐一用煙霧進行檢測,在汽側(cè)真空的作用下,如果鈦管泄漏,則會產(chǎn)生吸力,把煙吸人鈦管,從而查出漏點,再進行堵管或補焊處理。鋪膜之前清理干凈管板并用噴壺向管板上灑點水,然后平整鋪上薄膜,薄膜和
鈦板即緊密的粘合。把進出口水室的管板都貼上彈性拉伸膜,如果有鈦管泄漏,管子里的氣壓在凝汽器汽側(cè)真空的作用下很快降低,管口的薄膜就會被外界大氣壓向管子里壓,當管子內(nèi)達到一定負壓后,薄膜就會被壓破。低的給水流量可以降低蒸發(fā)器中的濃縮倍數(shù),APG排污水的水質(zhì)的惡化以及惡化后的好轉(zhuǎn)速度要比功率高時快。機組一旦停運,主給水不循環(huán),則二回路系統(tǒng)中的臟水則必須通過二回路的大循環(huán)才能處理干凈。在增加ATE處理流量的同時,迅速派人到二回路取樣間確認凝泵出口的電導率以及S.G.(蒸汽發(fā)生器)排污的電導率及Na*是否有上升趨勢,并且凝汽器熱井取樣的電導率是否有上升,如有上升趨勢,則基本判斷為凝汽器的鈦管有泄漏。
國內(nèi)供貨公司對
鈦管凝汽器責任范圍內(nèi)的設計、材料、制造、安裝運行等方面進行了洋細排查,排查結(jié)果如下:
(1)設計排查結(jié)果。凝汽器整體設計符合標準要求,無泄漏隱患。凝汽器結(jié)構上沒有海水泄漏隱患,管子及管板選材無誤,分隔板跨距及分隔板厚度選取滿足標準要求(HEI國際標準)。
(2)材料排查結(jié)果。
鈦管板:現(xiàn)場已經(jīng)對管板進行了目視及超聲檢查,無缺陷。換熱管:該項目換熱管為進口管材,原產(chǎn)地為俄羅斯,供貨商為Vsmpo,該廠家為成熟供貨商,先后為國內(nèi)外多個沿海電廠提供機組凝汽器換熱管,上述機組未發(fā)生管材問題,機組運行良好。換熱管原材料入廠復驗結(jié)果滿足標準要求,管板材料不存在質(zhì)量問題。
(3)制造排查結(jié)果。國內(nèi)制造廠技術成熟,關鍵點沒問題。(制造中唯一可能引起換熱管泄漏的工序為分隔板的倒角,已經(jīng)確認倒角質(zhì)量沒有問題)
(4)系統(tǒng)原因排查。由國內(nèi)大型設計院對各系統(tǒng)進行排查,未發(fā)現(xiàn)問題。
(5)運行原因排查。海水中的貝殼、海沙沖刷等因素可能是引起換熱管泄漏的原因之一。實際檢查中,A側(cè)有兩個鈦管內(nèi)部有貝殼,3根鈦管內(nèi)部有異物堵塞或鈦管變形過大(扁),渦流探頭通不過,無法探傷檢測。在對循環(huán)水進水側(cè)與出水側(cè)的管端檢查中,發(fā)現(xiàn)進水側(cè)管端明顯好于出水側(cè)管端,說明海水中的貝殼、海沙沖刷對管口沖刷會有一定影響。